近期,普光气田传来了一个令人振奋的消息:2号增压站顺利投入运行。该站配备了4台高性能抗硫压缩机,系统参数运行稳定。这一进展显著提升了气田主体区块的日产量,达到150万立方米。据悉,此信息来源于11月14日中国石化中原油田普光分公司提供的官方通报。

2号增压站投运现状

2号增压站的成功投入运营具有深远影响。位于特定区域的普光气田,该增压站的投入使用,保障了该区域天然气增产计划的顺利实施。就设备运行状况而言,4台高抗硫压缩机机组运行稳定,未出现任何故障。这一运营成果是工作人员长期努力的结果,并为后续天然气开采及其他工作打下了坚实基础。其稳定运行标志着我国在高含硫气田相关设备的应用上已达到较高水平。

普光气田取得的这一成就,得益于多种技术和科学管理的协同支持。作为特大型整装海相高含硫气田,普光气田在如此复杂的地质条件下实现增产,对设备选型、专业人员配置以及后期维护管理等方面均提出了严格的要求和标准。这一成功经验,为其他同类型气田提供了可借鉴的范例。

普光气田主体湿气增压工程概况

普光气田的湿气增压主体工程,作为我国石化行业天然气增产七年行动计划中的关键项目,总投资高达7.75亿元。该项目建设过程虽然充满挑战,但进展有序。自今年3月30日正式启动以来,工程进展迅速。9月5日,1号增压站及其3台高抗硫压缩机组率先投入运行。目前,2号增压站的顺利投运,标志着整个工程已全面建成并投入运营。值得一提的是,该工程是我国首个特大型高酸天然气增压开采项目。

普光气田的天然气增产重要性显著,不仅局限于气田本身,更对同类气田的开发具有示范效应。此项目针对开发中后期采收率提升的难题,提供了切实可行的解决方案,对国内高含硫气田开发技术的完善具有重要作用。它不仅关乎我国未来高含硫气田的发展方向,也深刻影响着我国在该技术领域的积累。

普光气田 2 号增压站投运,日增产天然气 150 万立方米  第1张

解决地层压力问题

在气田开发不断推进的过程中,普光气田遭遇了地层压力持续降低以及采收率偏低等严重挑战。对于像普光气田这样的特大型气田来说,若出现采收率不足的情况,其影响不仅局限于局部经济收益,还将波及到广泛的能源供应问题。

湿气增压工程专门针对这些问题采取了相应的解决措施。在2号增压站投入使用前,1号增压站已开始发挥其作用,并稳定运行,实现了每日增产天然气50万立方米的成果。截至目前,1号增压站的3台高抗硫压缩机已满负荷运行1500小时,助力增产天然气达到3088万立方米,使老井重获活力。这一事实表明,该工程在改善和调节整体气田负面状况方面具有显著的能力。

普光分公司管理措施

普光分公司致力于创建“安全、优质、高效”的示范工程,为此实施了多项管理策略,以促进湿气增压工程的进展。在工程实施过程中,编制了四级项目统筹规划,将主要工序细化至每日,而对于停产连头等关键工序,更是精确到每小时的安排。这种管理手段之精细,堪称极致。

普光气田 2 号增压站投运,日增产天然气 150 万立方米  第2张

采用“清单制”进行项目管理,包括“每日工作清单”和“督查清单”等,并通过定期的周例会和日例会,高效地协调解决影响工程进度的各类问题。这种精细且科学的管理模式,确保工程能在最短时间内实现最佳成效,同时有效避免因某个环节疏忽造成的工期延误,以及安全、质量等问题的发生。

采收率和稳产期的提升

普光气田的增压工程项目已全面完工并投入使用。据预测,该项目的实施将使气田主体区块的采收率提升5至6个百分点,并有望将稳产期延长数年。这一成果预示着,在未来数年内,普光气田将能够更加稳定地为我国天然气的供应作出更大的贡献。

在数年间,预计天然气产量将增加约103亿立方米,这一显著增长背后蕴含着工程带来的显著经济效益和能源战略价值。普光气田作为中国首个特大型整装海相高含硫气田,其采收率每提升一个百分点,都将产生深远影响。而稳产期的延长,更是为上下游相关产业稳定了预期。

行业借鉴意义

普光气田的系列工程,尤其是增压项目,在业界树立了典范。国内众多高硫气田在开发过程中遭遇了类似挑战,而普光气田的成就为业界提供了丰富的借鉴经验。

技术层面上,设备的应用值得借鉴;管理层面,清单制和例会制等做法可被其他气田采纳或直接复制。这些经验对我国高含硫气田开发技术体系的完善至关重要。在能源需求高度紧张的当下,推广这些成功经验有助于加速提升国内高含硫气田开发的综合效益。

在此,向读者提出一问:普光气田的成功做法,您认为国内哪些气田应当优先学习借鉴?期待各位读者踊跃点赞、转发本文,并在评论区展开讨论。