近期,金川镍钴羰化冶金分公司合成作业区备受行业关注。该区以全面检修恢复生产为契机,成功解决了长期困扰合成生产效率提升的关键问题。此举犹如石子投入湖面,激起了行业内的广泛反响。
难题困扰合成生产
金川镍钴羰化冶金分公司合成作业区内的羰化冶金气体具有易燃易爆的特性,这一特性使得在生产过程中,全线管道、设备和容器的密封变得至关重要,直接影响到生产的安全与稳定性。尤其在合成高压工序,固定釜、冷却器、分离器等压力容器在拆装恢复后,确保“零泄漏”异常困难,这一密封难题严重阻碍了生产效率的提升。以固定釜为例,每个周期反应结束后,加料和卸渣过程中,上下釜盖螺栓的紧固工作既费时又费力。
随着生产阶段的深入,解决这类问题的迫切性日益凸显。生产效率的不足不仅对企业效益造成影响,而且阻碍了企业市场竞争力增强的进程。
新工具的引入依据
遭遇此等困境,寻求解决方案显得尤为关键。该分公司在众多因素中权衡,决定从工具改进入手寻求突破。经过全面评估“防爆”的高标准和设备适配度等多个关键要素,并通过多次试验验证,最终选定引入防爆中空液压扳手。在挑选符合生产环境和作业要求的工具时,这些因素均需被充分考虑。例如,防爆性能确保了在羰化冶金等危险环境中的安全操作,而设备适配度则直接关系到工具能否发挥最佳效能。
该决策非一时冲动之作,乃基于周密思考。在安全性及适用性等多方面进行全盘考量,旨在保证新工具的引入能切实解决现有问题,避免因新工具的使用而引发新的问题或降低生产效率等不利影响。
新工具带来的改变
防爆中空液压扳手自投入应用以来,成效显著。该工具通过电力驱动液压泵,产生高扭矩,确保螺栓受力均匀,实现紧固。从操作人员的角度分析,现场职工单人即可完成原本复杂的拆装任务,显著降低了人力需求。在时间维度上,操作时间显著减少,有效降低了劳动成本。在作业质量方面,实现了百分之百的安装合格率,有效避免了因紧固不充分而导致的返工现象,大幅缩短了生产周期。
这种变化不仅显著提升了工作效率,还显著增强了操作安全性,并对生产管理模式进行了优化。过去需多人协作的任务,如今单人即可独立完成。这不仅为人员配置和作业流程的优化提供了可能,也拓展了改进的空间。
主任眼中的生产变革
羰化冶金分公司合成作业区主任李登瑞对此变革感触颇深。他观察到,液压扳手取代了传统的作业方法,这标志着羰化冶金生产正朝着更加高效、更加安全、操作更加简便的方向发展。这一变化是生产体系发展历程中的一个缩影,凸显了技术革新和工具升级在生产领域所发挥的显著推动作用。
从他的观察来看,这一变动显现了企业致力于发展、顺应现代化生产趋势的努力。这种改革并非孤立存在,它形成了一种连锁反应,能够影响产业链上下游的其他环节,推动整个产业向着更优的方向进步。
企业发展理念下的作为
金川镍钴羰化冶金分公司始终坚持“企业成长依托员工,发展成果共享员工”的宗旨。在此理念指导下,公司不断推进设备设施的升级改造,致力于机械化、自动化和智能化的发展。此举旨在减轻员工劳动强度,恶劣工作环境的员工也因此受益,工作条件得到显著改善。
今年,公司全面实施“我为群众办实事”活动,立足于职工需求,以收集心愿单为手段,精确识别并解决了一系列紧迫问题。活动从包括清凉度夏、餐饮保障在内的七个方面着手,针对性地解决了职工们的燃眉之急。总计35个问题得到了妥善处理,此举显著提升了职工的向心力,在企业内部形成了“家”的温馨氛围,为企业的持续发展提供了坚实的动力。
行业借鉴与展望未来
金川镍钴羰化冶金分公司所采取的优化升级措施及解决难题的宝贵经验,对同行业具有显著的参考意义。这些举措不仅证明了技术革新的可行性,还展现了一种在企业文化指导下,员工与企业共同发展的有效模式。若此模式能在行业内得到广泛推广,或许能推动整个行业向前发展。
广大读者们,请问您是否认为同行业将会主动采纳这种成功的运营模式?期待您能分享您的见解。此外,诚挚邀请各位点赞并转发本篇文章,以便让更多的人认识到这一成功的典范。