镍冶炼行业在新技术量产达标方面遭遇了不少困难,然而这一领域同样蕴含着庞大的成长空间。金川公司开发的复合镍侧吹熔炼系统自投入应用八个月后,迅速实现了高效达标。该系统的发展轨迹及所获成就,引发了业界的广泛关注,展现了企业持续探索与创新的坚定意志。
一汪振东的忙绿身影
汪振东担任了侧吹炉车间生产工序长的职位,对集团的技术革新和科研工作做出了重要贡献。侧吹炉窑落成后,他立即投入到保障其稳定运行的工作中。在此过程中,他付出了极大的努力,毫无保留地奉献自己的力量,承担着繁重的任务和压力。他既要确保建设质量,还要关注运行状态,对每一个细节都投入了极大的关注。在车间里,他频繁出现,这是他强烈责任感的直接体现。凭借丰富的经验和持续的努力,他激励着整个车间不断取得进步。
汪振东认识到工作中包含诸多繁复步骤,对自身职责的必要性有了深入认识。他的决策对侧吹炉窑的持续进步至关重要。他与众多技术专家紧密合作,共同解决生产中的难题,保障了炉窑的稳定运行。
工艺优化的艰辛历程
项目初期,技术人员顺利解决了众多难题。然而,由于我国镍冶炼行业对侧吹技术的应用尚不广泛,诸多问题直至实际生产阶段才显现出来。例如,挡墙水套高度调整、排放系统改造等工艺优化措施,都是在项目正式投运后逐步完善的。这一现象凸显了在探索新型工艺过程中所面临的挑战。
国内领域的技术人员因缺乏经验,在生产环节必须自行探索。这一探索过程充满了众多挑战,并伴随着诸多不确定性。为了对每一项工艺进行优化,他们必须投入大量的时间、人力和物质资源。他们必须持续进行实验,分析相关数据,以寻找最佳的优化方案。
年轻人的学习之路
侧吹炉车间员工构成具有特殊性,尤其是近期新入职的年轻员工比例较高。在应对侧吹炉冶炼领域的新技术时,员工们需重新启动学习进程。他们需从早期试验、实际生产及理论文献中提炼关键信息。尽管经验尚浅,但他们的学习积极性十分强烈。
这些年轻员工并未选择逃避挑战。他们在学习方面表现活跃,无论是图纸设计、参与解决问题的会议,还是进行模拟实验,都能看到他们的身影。他们明白,这正是个人成长和企业贡献的双重良机。
喷枪改进的显著成效
在侧吹熔炼炉操作期间,喷枪显现出搅拌效果不理想等问题。这些问题对生产流程带来了挑战。针对此,技术团队进行了大量实验和计算,对喷枪的多个关键参数进行了细致的研究和优化。
他们经过持续努力,取得了显著成效。成功解决了喷枪故障问题。同时,月度作业完成率显著提高,从93.3%增至98.3%。此外,喷枪的使用寿命也大幅延长,从一个月延长至六个月以上。这些改进对于提升生产效率和产品质量至关重要。
温度把控背后的努力
侧吹炉窑对温度波动非常敏感,这一特性对于确保其安全操作至关重要。在侧吹炉的试验运行期间,技术人员对炉温可能偏低表示了忧虑,他们担心这种情况可能导致炉渣粘度增加,进而可能引起一系列生产问题。
为确保炉窑运行稳定,厂方领导亲自担任监督与指导角色。车间管理人员及项目负责人每日对关键数据进行了细致检查。技术小组持续改进操作设定并开展岗位培训。经过连续三个月的不懈努力,已成功实施每炉四班制的标准化作业。
展望未来持续发展
目前,侧吹炉系统的产量与质量均达到既定标准,然而其发展态势并未停滞。改造工程圆满结束后,生产线的原料处理能力及技术规范将得到显著增强。这一成就使得金川集团拥有了三套功能互补、效率高的镍火法冶炼系统,显著提高了原料的适用范围和冶炼的整体效率。
面向未来,金川在相关工艺技术上的持续发展,预示着其可能成为镍冶炼产业整体进步的重要推动力。每一次的技术突破,都为该行业带来了更丰富的成长空间。
金川的复合镍侧吹熔炼技术能否引领镍冶炼行业?对此,我们充满期待,渴望聆听各位的看法。同时,我们诚挚邀请您点赞并转发。