“打桩18号”船员在接到含水率达标证明之前,遭遇了一系列困难,设备故障引发的忧虑以及对维修难题的思考困扰着他们,这一过程中的经历引人深思。

48小时惊险换血!打桩18号船员如何化解液压油危机,确保8000根桩基安全?  第1张

设备故障初现

白张水大副在晨间例行检查时,注意到甲板上的右大钩绞车放绳速度异常迟缓。这一异常情况立刻引起了他的注意。驾驶室中的船长宋光宁接到报告后,立即下令暂停施工,并迅速组织现场会议。虽然施工进度至关重要,但设备维修同样不可忽视。

当时局势复杂,船员们承受着工期紧迫的压力,同时还要应对设备故障的不确定性。在确保设备稳定运行的同时,他们急需恢复施工进度。

初步探索故障

为确保故障源头,相关人员一致同意首先对绞车阀门组件实施拆解以进行观察。机舱工作人员在引导下谨慎地卸除阀组外罩,对内部的繁复机械构造进行了细致检查。在拆卸阀组并清洁阀块的过程中,阀组内部意外地泄漏出少量呈乳白色的液压液体。这一异常现象迅速引起了经验丰富的杜敦帅的注意,他判断这可能是液压油与水混合后产生的乳化效应。

船舶运行过程中,液压油扮演着极其重要的角色,其重要性堪比人体内的血液。若液压油被水稀释,其润滑和防锈能力将显著下降,导致元件磨损加剧。此外,当液压油中的水分结冰时,液压系统将完全丧失功能。

深入排查故障

在发现液压油乳化这一严重状况后,宋光宁和杜敦帅认为这或许并非孤立现象。鉴于船舶液压系统的广泛覆盖,他们推测其他区域可能亦存在类似问题。因此,机舱工作人员随即对液压系统的油罐及所有管路进行了全面检查。

船员们认为冷却器系统可能存在故障,因为它是与船舶及液压油直接接触的部件中最大的嫌疑对象。他们迅速行动,一边联系专业检测机构,一边自行拆解左右冷却器以查找故障根源。在船舱内,他们手持手电筒,细致地检查冷却器内部的每一个角落,确保不遗漏任何堵塞、损坏或腐蚀的迹象。

故障原因查明

船员们持续努力,次日清晨,真相得以揭露。原因在于左冷却器铜管发生腐蚀,进而导致油水混合,引发了液压油乳化的连锁效应。确定问题只是开始,接下来如何解决成为众人面临的一大挑战。随着时间流逝,众人意识到时间紧迫,迅速修复设备、恢复生产成为当务之急。

制定修复方案

“‘打桩18号’液压系统的总体积约为25立方米。若采用常规方法,即通过循环新油来清洗船舶部件,则需消耗25立方米的新油以及15立方米的冲洗油。然而,此方案存在管道拆卸工程繁重、工期较长等问题。”

公司船机部与船员经过深入交流,共同决定采纳一种创新的环保净化技术。该技术包括对旧油进行抽取、油罐清洁,随后注入新鲜液压油。此外,还租赁了两台净油设备,用于彻底清除管路和液压缸中的残余废油。该方案在制定时,全面考量了时间、经济成本和环保要求。

成功修复焕发生机

第二天晚上8时,一声惊呼响起,在持续运行的净油设备作用下,受乳化影响的液压油逐渐恢复了清澈透明。这一变化标志着持续两天两夜的液压油净化工程取得了圆满成功。“打桩18号”仿佛焕发新生,恢复了正常作业功能。这一过程充满挑战,船员们在黑暗中摸索前行,每一步都充满未知和困难,然而他们最终成功,令人不禁赞叹他们的毅力。

在此,我们向广大读者提出疑问:若您置身于“打桩18号”船员的岗位,遭遇这等繁杂的设备故障及紧迫的工期,您将采取何种独特的应对策略?热切期待您在评论区发表见解,同时,也欢迎您为本文点赞及转发。